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2020年02月24日 イイね!

6脚歩行ロボット(HEXAPOD)作ってみた。3Dプリンターで

6脚歩行ロボット(HEXAPOD)作ってみた。3DプリンターでYoutubeとかで見て、前から作ってみたかったのですが、材料集めとか、お金の問題とかで保留にしていました。

初めてなのでいつものように失敗を繰り返し・・・余計な出費もありました・・・リポバッテリーをショートさせてしまいバッテリーとESP32がお釈迦に・・・

まず3Dデータのサイト「Thingiverse」でHEXAPODで検索しロボットのデータを見つけましたが、使ってるHuaDuinoボードっていうのがAmazonで売っていませんでした。3Dデータは足一本にサーボモータ2個用の物をそのまま使いました。

そこで今家にあるESP32で作って見ようとググってみると
別にPCA9685搭載サーボ ドライバーを使い作っているサイトも見つけましたが、そこでも使っているメインのボードが違いました。でも、なんとかESP32用にそこのコードを書き換えてみました。


初めは一つの足にサーボモータ3個使ったバージョンを作ってみたのですが、地面に置くと自分の重さに耐えられないのか、暴走してしまって失敗しました。
(電源の問題か?サーボモータ多すぎなのか?わかりませんでしたが)
そこで一つの足にサーボモータ2個使ったバージョンにしましたら上手くいきました。
一つの足にサーボモータ3個の方が気持ち悪さは増すと思うのですが(笑い)

操作はスマホで行います。
ブルートゥース接続で文字列を設定し送れるアプリがありました。
(ちなみにArduino bluetooth controllerって言うアプリです)
これで例えば前進なら’A'と文字列を送り、ESP32の方で’A'を受け取ったら前進させる、みたいな感じです。

最後に材料を
ESP-WROOM-32開発ボード
PCA9685搭載16チャンネルサーボ ドライバーボード
DC-DCコンバータステップダウンモジュール(ESP32用電源に7.4Vから5V)
UBEC 3A(PCA9685サーボ ドライバー用電源に7.4Vから5V)
Miuzei サーボモーター マイクロサーボ 9g(12個)
リポバッテリー7.4V 300mA


Posted at 2020/02/24 18:05:46 | コメント(0) | トラックバック(0) | 電子工作 | 趣味

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ブログを始めた当初は車関係のブログでしたが、今ではカメラ、電子工作、DIY等が中心です。 2019年、中古のBMW MINI R56に乗り換えました。
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