
今日は大した作業はして無いです。
始動性を何とか良くしようと頑張ってますが、中々ね。。上手くいかない。。。最初よりは安定したけどね。
色々試してると。これが悪いんじゃない?!とか考えてしまいます。
で、どうしても改善したくなってしまいます(^^)
と言う事で思いついたのが純正MAPセンサーの感度や応答性がLINKにしてから良すぎるみたい。。。(o_o)多分。。。
LINKのAD変換の速度とサンプリングがフリーダムとは全然違うんだろうと思います。
お陰で燃料テーブルの読む箇所が動き過ぎて調整しずらい( ̄▽ ̄)
なのでフィルターを入れて値を落ち着かせてみます。
フィルターはランマックス製を購入しました。
こんな感じで配管の途中に入れます。

結果はまあ良く判らないけど、少しだけマシになったかな。。。
センサーの保護にもなるしね。
今日はここまで。
Posted at 2020/04/19 20:37:43 | |
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